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fanuc点焊机器人故障分析及排除-凯发k8娱乐

发布时间:2020/06/24 12:38:40 人气: 来源:未知
案例介绍
    例1fanucf-200ib七轴点焊机器人控制器断电检验后,对控制器送电,机器人报伺服故障,故障代码为servo-062。对此故障代码进行复位:按menus→system→f1,[type]→找master/cal→f3,res_pca→f4,yes后,机器人仍然报伺服故障。
    故障代码servo-062的解释为servobzalalarm(group:�xis:%d),故障可能原因:①机器人编码器上数据存储的电池无电或者已经损坏。编码器脉冲数据存储为4节普通1.5v的1号干电池,丈量每节电池电压,均<1.4v,电压明显偏低,于是更换新电池,再次对故障进行复位,仍然报servo-062故障。②控制器内伺服放大器控制板坏。丈量伺服放大器led“d7”上方的2个dc链路电压检测螺丝,假如dc链路电压>50v,可判定伺服放大器控制板异常。实测发现dc链路电压<50v,所以初步判定伺服放大器控制板处于正常状态。观察伺服放大器控制板上p5v、p3.3v、svemg、open的led颜色,
    确认电源电压输出正常,没有外部紧急停止信号输进,与机器人主板通讯也正常,排除伺服放大器控制板损坏。③线路损坏。对机器人控制器与机器人本体的外部连线电缆rm1、rp1进行检查,rm1为机器人伺服电机电源、抱闸控制线,rp1为机器人伺服电机编码器信号以及控制电源、末端执行器、编码器上数据存储的电池等线路。拔掉插头rp1,丈量端子5、6、18控制电源电压 5v、 24v均正常。再检查编码器上数据存储的电池线路,而机器人每个轴的伺服电机脉冲编码器控制端由1~10个端子组成,端子8、9、10为 5v电源,4、7为数据保持电池电源,5、6为反馈信号,3为接地,1、2空。先拔掉m1电机的脉冲控制插头m1p,丈量端子4、7电压为0,同样的方法检查m2~m7电机全部为0,由此可以判定编码器上数据存储的电池线路损坏。经查,发现正负电源双绞线的一端插头长期埋在积水中,线路已腐蚀严重。
    更换线路后复位,对机器人进行全轴零点复回“zeropositionmaster”,导进备份程序后恢复正常,故障排除。
    例2fanucr-2000ib/210f点焊机器人在生产第一辆白车身时,出现所有的焊点整体偏移,后续生产情况类似,无任何故障报警。
    根据故障现象,大致可以排除伺服部分故障,故障可能原因:①机器人本体或机器人焊钳机械变形或偏移。按照维修经验,先检查机器人本体及机器人焊钳机械部分,未发现异常。②人为篡改pns0010程序或导进错误的pns0010程序。通过机器人示教器查看pns0010程序的修改日期,发现pns0010程序未被修改。导进最新的pns0010程序后,故障现象依旧存在。③机器人工具坐标变动。按以下步骤对机器人进行初始化并导进系统备份程序:断开控制器电源,打开控制器电源同时按住示教器上的f1及f5功能键→3→1→menus→插进mc存储卡→4,variables→72,对机器人进行命名,确保机器人名称和mc存储卡中存储系统备份程序的文件夹名称一致→menus→5,file→f4,[restor]→5,allofabove→f4,[yes]→按fctn功能键→1,start(cold),故障现象消失。
    对机器人进行初始化并导进系统备份程序,冷启动后再次示教,故障排除。
    例3fanucr-2000ib/165f六轴点焊机器人工作过程中出现j4臂自动下滑现象,机器人报伺服故障,故障代码为servo-023,代码解释为:servostoperrorexcess(group:%1
    axis:%4),当电机停止时,产生一个过度伺服位置错误。
    将机器人停止在任意位置时,机器人j4轴都有自动下滑现象,其他5轴均正常,确认属于机器人j4轴故障。
    由于j1~j6轴减速器刚换过油,故障原因可能是机器人伺服电机密封磨损,电机内进油导致抱闸不良,将机器人固定住。
    更换j4轴m4伺服电机后,对其j4轴做单轴的零点复回“singleaxismaster”,试运行后故障排除。
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